B737 flydubay crash
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Arroganza, supponenza e dintorni ……..
Raccolta di perle di saggezza:
Ed a proposito dell'ultima:
Io sinceramente credo che l'unico arrogante qui dentro sia proprio tu (sulla supponenza...sorvolo direttamente)
Vedi flapsdown, tra quei 4 gatti che scriviamo qui su pprune in maniera costante, ci conosciamo tutti di persona, non ti faccio l'elenco per paura di saltarne qualcuno. La professionalità di molte persone con le quali ti sei "confrontato" è indiscussa (eccetto la mia ovviamente che lascia il tempo che trova).
Viceversa, con tutto il rispetto, visto anche il livello di alcuni tuoi post precedenti del tipo:
e tante altre perle che tralascio.
Tuttavia, il modo in cui ti esprimi e ti rivolgi ai tuoi "Colleghi"(?) fa ogni tanto venire il dubbio che tu un "Collega" non lo sia veramente.
In bocca al lupo!!
Raccolta di perle di saggezza:
Forse che se si applicano le corrette procedure "abnormal" e "normal" gli aerei non cascano?
Scusa fratello wright: Forse che sarebbe giunto il momento di riportare le discussioni su livelli piu professionali ma soprattutto con le appropriate nozioni del caso?
Vedo che non si coglie il punto, ma e' uguale, non importa.
Non vado oltre, c'e un'inchiesta in corso e ho gia detto troppo.
Bene, hai deciso che il QRH del 737 e'stato scritto da incompetenti come quelli che hanno progettato l'aereo. Tutti coloro che hanno avuto unr. airspedd chi sono, maghi stregoni?. End of story.
Confermi la tua arroganza e supponenza, vivila felice.
Vedi flapsdown, tra quei 4 gatti che scriviamo qui su pprune in maniera costante, ci conosciamo tutti di persona, non ti faccio l'elenco per paura di saltarne qualcuno. La professionalità di molte persone con le quali ti sei "confrontato" è indiscussa (eccetto la mia ovviamente che lascia il tempo che trova).
Viceversa, con tutto il rispetto, visto anche il livello di alcuni tuoi post precedenti del tipo:
Eppure trovano i soldi per mandare un A320 alla manifestazione aerea di Linate, come se Alitalia avesse* necessita di farsi conoscere. Una grandissima offesa al contribuente,* nessuno fiata, il ministro dei trasporti e/o il PDC tutti zitti. Povero paese, appena elargiti altri* 350 milioni. A chi va la marchetta questa volta?*
Perfetto, allora questo fine settimana, al passivo esistente, aggiungiamo anche una parata inutile per rappresentare l'italianita a linate.*
If you want to show something then do it properly, that is only "propaganda"
Ohh la! Gli Italiani sono fieri oramai di non fare un *****.*
Tuttavia, il modo in cui ti esprimi e ti rivolgi ai tuoi "Colleghi"(?) fa ogni tanto venire il dubbio che tu un "Collega" non lo sia veramente.
In bocca al lupo!!
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Perché a me risulta che i cutout propriamente detti disattivano anche l'azione dell'MCAS, no?
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È presente un interruttore nella barra che se mossa in senso opposto al trim, a quest'ultimo viene disattivato il trim elettrico. L'MCAS però bypassa questo interruttore perché deve buttare il muso giù.
DOVE
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CHI CI PROTEGGE DAI PROTETTORI?
Piano ragazzi!
Uno per volta per carità, altrimenti non ci capiamo niente.
Comincia Alant
Il caccia F104 venne definito WIDOWMAKER-WITWENMACHER a causa dei numerosi incidenti di cui fu protagonista.
Gli Starfighter tedeschi evidenziarono un tasso di incidenti allarmante, in quanto 292 dei 916 totali si schiantò, causando la morte di 115 piloti.
A tutto il 1997, l'Italia aveva perso 137 aerei (il 38% del totale).
Alla RCAF le perdite in incidenti furono alte con circa 110 aerei persi in Europa.
Ed ora Liftboy:
La piccola e sottile ala era caratterizzata da un elevato carico alare, il che causava velocità di decollo (190 nodi 352 km/h) e di atterraggio (180 nodi 333 km/h) eccessivamente elevate. Venne quindi introdotto un sistema di controllo dello strato limite che, utilizzando aria compressa spillata dal compressore del motore, soffiava un flusso d'aria supplementare sul bordo d'uscita dell'ala e sui flaps per aumentarne la portanza. Ai piloti veniva raccomandato di non ridurre la manetta al minimo fino a quando l'aereo non era atterrato con certezza. La corsa di atterraggio veniva ridotta dal parafreno e da un potente sistema frenante.
Consol:
Gli impennaggi hanno una forma a T. Tale formula è causa del fenomeno di pitch-up (forte tendenza a cabrare in fase di richiamata o virata) che può portare allo stallo. Questo inoltre può facilmente convertirsi in ‘deep stall’, e vite piatta, a causa della messa in ombra dei comandi di volo da parte delle ali e della fusoliera.
Loran:
Forse per questa ragione fu installato oltre allo stick shaker, il ‘kicker’ che all’approssimarsi dell’angolo d’incidenza massimo (il che non è infrequente nelle fasi di decollo e di atterraggio) spingeva violentemente la barra in avanti.
Se stante
Ed ora la ciliegina sulla torta:
I primi Starfighter utilizzavano seggiolini eiettabili, che uscivano verso il basso della fusoliera. Ciò era dovuto alla preoccupazione che non fossero in grado di evitare l'impennaggio a T. Il pilota, in pratica, doveva riuscire a girare l'aereo di lato o rovesciarlo prima di lanciarsi, il che non sempre era possibile. Non meno di 21 piloti rimasero uccisi da questi sedili.
Questa scelta iniziale creò evidenti problemi nelle emergenze a bassa quota e 21 piloti USAF non riuscirono a salvarsi quando i loro velivoli ebbero emergenze a bassa quota.
Altro che l'eccesso di pitch-up causato dal momento cabrante dei motori alla G.A. Thrust, sommato alla componente verso l'alto della spinta 'Portanza apparente' con angoli d'assetto cabrati, e allo stab trim per l'avvicinamento eccessivamente a cabrare per la riattaccata.
Meditate!
Romano
Uno per volta per carità, altrimenti non ci capiamo niente.
Comincia Alant
Il caccia F104 venne definito WIDOWMAKER-WITWENMACHER a causa dei numerosi incidenti di cui fu protagonista.
Gli Starfighter tedeschi evidenziarono un tasso di incidenti allarmante, in quanto 292 dei 916 totali si schiantò, causando la morte di 115 piloti.
A tutto il 1997, l'Italia aveva perso 137 aerei (il 38% del totale).
Alla RCAF le perdite in incidenti furono alte con circa 110 aerei persi in Europa.
Ed ora Liftboy:
La piccola e sottile ala era caratterizzata da un elevato carico alare, il che causava velocità di decollo (190 nodi 352 km/h) e di atterraggio (180 nodi 333 km/h) eccessivamente elevate. Venne quindi introdotto un sistema di controllo dello strato limite che, utilizzando aria compressa spillata dal compressore del motore, soffiava un flusso d'aria supplementare sul bordo d'uscita dell'ala e sui flaps per aumentarne la portanza. Ai piloti veniva raccomandato di non ridurre la manetta al minimo fino a quando l'aereo non era atterrato con certezza. La corsa di atterraggio veniva ridotta dal parafreno e da un potente sistema frenante.
Consol:
Gli impennaggi hanno una forma a T. Tale formula è causa del fenomeno di pitch-up (forte tendenza a cabrare in fase di richiamata o virata) che può portare allo stallo. Questo inoltre può facilmente convertirsi in ‘deep stall’, e vite piatta, a causa della messa in ombra dei comandi di volo da parte delle ali e della fusoliera.
Loran:
Forse per questa ragione fu installato oltre allo stick shaker, il ‘kicker’ che all’approssimarsi dell’angolo d’incidenza massimo (il che non è infrequente nelle fasi di decollo e di atterraggio) spingeva violentemente la barra in avanti.
Se stante
Ed ora la ciliegina sulla torta:
I primi Starfighter utilizzavano seggiolini eiettabili, che uscivano verso il basso della fusoliera. Ciò era dovuto alla preoccupazione che non fossero in grado di evitare l'impennaggio a T. Il pilota, in pratica, doveva riuscire a girare l'aereo di lato o rovesciarlo prima di lanciarsi, il che non sempre era possibile. Non meno di 21 piloti rimasero uccisi da questi sedili.
Questa scelta iniziale creò evidenti problemi nelle emergenze a bassa quota e 21 piloti USAF non riuscirono a salvarsi quando i loro velivoli ebbero emergenze a bassa quota.
Altro che l'eccesso di pitch-up causato dal momento cabrante dei motori alla G.A. Thrust, sommato alla componente verso l'alto della spinta 'Portanza apparente' con angoli d'assetto cabrati, e allo stab trim per l'avvicinamento eccessivamente a cabrare per la riattaccata.
Meditate!
Romano
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È presente un interruttore nella barra che se mossa in senso opposto al trim, a quest'ultimo viene disattivato il trim elettrico. L'MCAS però bypassa questo interruttore perché deve buttare il muso giù.
The early design of MCAS allowed a maximum stabilizer movement of 0.6°, but it was later revised and extended to 2.5°. Boeing reasoned that unintended MCAS activation due to erroneous AOA input was able to be managed by using elevator alone, electric stabilizer trim or by stabilizer trim cutout switches. During manual flight, stabilizer manual electric trim is normally used to offload control column forces during mis-trim conditions. Without the awareness of the MCAS function, the flight crew would possibly recognize an MCAS activation as Speed Trim System (STS) input. MCAS behaves differently than the STS, it moves the horizontal stabilizer at a faster rate.
Following an erroneous MCAS activation, insufficient manual electric trim inputs result in the stabilizer not fully returning to its original trimmed position and gradually moving the stabilizer to greater mis-trim.
Any out of trim condition which is not properly corrected would lead the flight crew into a situation that makes it more difficult for them to maintain desired attitude of the aircraft. The flight crews in both the accident flight and the previous flight had difficulty maintaining flight path during repetitive MCAS activations.
Per Boeing, stabilizer trim cutouts switches were available but not required to counter MCAS activations. The only procedure that directs selecting the stabilizer cutout switches is the Runaway Stabilizer non-normal checklist (NNC). This NNS is used to stop un-commanded stabilizer trim wheel movement, which would stop MCAS-commanded stabilizer trim movement.
However,erroneous MCAS activation does not look like a typical stabilizer runaway, which is continuous un-commanded (runaway) movement of the stabilizer. During the accident flight, the stabilizer movement was not continuous; the MCAS commands were bounded by the MCAS authority (up to 2.5°); the pilots were able to counter the nose-down movement using opposing manual electric trim inputs; and after the pilots released the manual electric input and MCAS was reset, there was not another MCAS command for 5 seconds.
To incorporate MCAS, the basic column cutout function had to be inhibited during the MCAS activation. Pulling back on the column normally interrupts any electric stabilizer aircraft nose-down command, but for the MAX with MCAS operating, that control column cutout function is disabled.
Following an erroneous MCAS activation, insufficient manual electric trim inputs result in the stabilizer not fully returning to its original trimmed position and gradually moving the stabilizer to greater mis-trim.
Any out of trim condition which is not properly corrected would lead the flight crew into a situation that makes it more difficult for them to maintain desired attitude of the aircraft. The flight crews in both the accident flight and the previous flight had difficulty maintaining flight path during repetitive MCAS activations.
Per Boeing, stabilizer trim cutouts switches were available but not required to counter MCAS activations. The only procedure that directs selecting the stabilizer cutout switches is the Runaway Stabilizer non-normal checklist (NNC). This NNS is used to stop un-commanded stabilizer trim wheel movement, which would stop MCAS-commanded stabilizer trim movement.
However,erroneous MCAS activation does not look like a typical stabilizer runaway, which is continuous un-commanded (runaway) movement of the stabilizer. During the accident flight, the stabilizer movement was not continuous; the MCAS commands were bounded by the MCAS authority (up to 2.5°); the pilots were able to counter the nose-down movement using opposing manual electric trim inputs; and after the pilots released the manual electric input and MCAS was reset, there was not another MCAS command for 5 seconds.
To incorporate MCAS, the basic column cutout function had to be inhibited during the MCAS activation. Pulling back on the column normally interrupts any electric stabilizer aircraft nose-down command, but for the MAX with MCAS operating, that control column cutout function is disabled.
Last edited by EI-PAUL; 27th Jan 2020 at 19:19.
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However,erroneous MCAS activation does not look like a typical stabilizer runaway, which is continuous un-commanded (runaway) movement of the stabilizer. During the accident flight, the stabilizer movement was not continuous; the MCAS commands were bounded by the MCAS authority (up to 2.5°); the pilots were able to counter the nose-down movement using opposing manual electric trim inputs; and after the pilots released the manual electric input and MCAS was reset, there was not another MCAS command for 5 seconds.
To incorporate MCAS, the basic column cutout function had to be inhibited during the MCAS activation. Pulling back on the column normally interrupts any electric stabilizer aircraft nose-down command, but for the MAX with MCAS operating, that control column cutout function is disabled.
To incorporate MCAS, the basic column cutout function had to be inhibited during the MCAS activation. Pulling back on the column normally interrupts any electric stabilizer aircraft nose-down command, but for the MAX with MCAS operating, that control column cutout function is disabled.
una cacca
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Perdonatemi ma è molto difficile farsi capire, non sono nemmeno madrelingua Italiana. Qui tutti parlano di MCAS mentre i miei commenti sono riferiti a cio' che è stato/non stato fatto prima dell'intervento di questo "sistema" non descritto dal costruttore nei manuali. Ramones, la cacca non so chi l'ha pestata, ma di sicuro non sono stati fatti i passi corretti previsti dall'AoA disagree e in seguito dall'airspeed unreliable NNC. che tra le altre cose non è previsto cambiare la configurazione. Non ho mai colpevolizzato alcuno, le condizioni di ingaggio del MCAS sono gia state ricordate. E' evidente che c'e un problema "mondiale" di addestramento. Mi chiedo semplicemente quanti, in seguito ad un evento di questo tipo durante il decollo, sarebbero disposti a proseguire il volo anziche "land asap" previo completamento delle NNC.
Oltre ai 2 max ricordo solo altri 2 casi di unr airspeed finiti drammaticamente, AF 447 e Birgenair 301, in molti altri l'esito è stato per fortuna positivo.
La condizione in cui i 4 colleghi si sono trovati è fra le peggiori in cui un pilota ci si puo trovare per questo solo loro (RIP) sanno esattamente come sono andate le cose.
Raymundo, sono contento che hai perso tempo a cercare fra le righe di prune, in ogni caso ti confermo i commenti su az e manifestazione a linate sebbene ho sempre tifato az, "non i suoi managers" .
Causa presunzione inopportuna, eipaul non ha capito che non avevo inteso il contenuto del suo commento ed è passato all'attacco come altri.
Non è cosi che si dialoga. Un caro saluto a tutti.
Oltre ai 2 max ricordo solo altri 2 casi di unr airspeed finiti drammaticamente, AF 447 e Birgenair 301, in molti altri l'esito è stato per fortuna positivo.
La condizione in cui i 4 colleghi si sono trovati è fra le peggiori in cui un pilota ci si puo trovare per questo solo loro (RIP) sanno esattamente come sono andate le cose.
Raymundo, sono contento che hai perso tempo a cercare fra le righe di prune, in ogni caso ti confermo i commenti su az e manifestazione a linate sebbene ho sempre tifato az, "non i suoi managers" .
Causa presunzione inopportuna, eipaul non ha capito che non avevo inteso il contenuto del suo commento ed è passato all'attacco come altri.
Non è cosi che si dialoga. Un caro saluto a tutti.
Last edited by Flapsupbedsdown; 29th Jan 2020 at 10:00.
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Perdonatemi ma è molto difficile farsi capire, non sono nemmeno madrelingua Italiana. Qui tutti parlano di MCAS mentre i miei commenti sono riferiti a cio' che è stato/non stato fatto prima dell'intervento di questo "sistema" non descritto dal costruttore nei manuali. Ramones, la cacca non so chi l'ha pestata, ma di sicuro non sono stati fatti i passi corretti previsti dall'AoA disagree e in seguito dall'airspeed unreliable NNC. che tra le altre cose non è previsto cambiare la configurazione. Non ho mai colpevolizzato alcuno, le condizioni di ingaggio del MCAS sono gia state ricordate. E' evidente che c'e un problema "mondiale" di addestramento. Mi chiedo semplicemente quanti, in seguito ad un evento di questo tipo durante il decollo, sarebbero disposti a proseguire il volo anziche "land asap" previo completamento delle NNC.
Oltre ai 2 max ricordo solo altri 2 casi di unr airspeed finiti drammaticamente, AF 447 e Birgenair 301, in molti altri l'esito è stato per fortuna positivo.
La condizione in cui i 4 colleghi si sono trovati è fra le peggiori in cui un pilota ci si puo trovare per questo solo loro (RIP) sanno esattamente come sono andate le cose.
Raymundo, sono contento che hai perso tempo a cercare fra le righe di prune, in ogni caso ti confermo i commenti su az e manifestazione a linate sebbene ho sempre tifato az, "non i suoi managers" .
Causa presunzione inopportuna, eipaul non ha capito che non avevo inteso il contenuto del suo commento ed è passato all'attacco come altri.
Non è cosi che si dialoga. Un caro saluto a tutti.
Oltre ai 2 max ricordo solo altri 2 casi di unr airspeed finiti drammaticamente, AF 447 e Birgenair 301, in molti altri l'esito è stato per fortuna positivo.
La condizione in cui i 4 colleghi si sono trovati è fra le peggiori in cui un pilota ci si puo trovare per questo solo loro (RIP) sanno esattamente come sono andate le cose.
Raymundo, sono contento che hai perso tempo a cercare fra le righe di prune, in ogni caso ti confermo i commenti su az e manifestazione a linate sebbene ho sempre tifato az, "non i suoi managers" .
Causa presunzione inopportuna, eipaul non ha capito che non avevo inteso il contenuto del suo commento ed è passato all'attacco come altri.
Non è cosi che si dialoga. Un caro saluto a tutti.
Continui a citare la mancata applicazione dei memory items e la corretta procedura della UNR SPD, dimostrando di non aver letto i post precedenti miei, di Raymundo e di TWB&S o di non aver ancora capito quello che è il cuore del problema tanto meno su cosa verte, in sintesi, il final report del LionAir 610.
C è stato un errore procedurale da parte dei crew? Ovvio che si.
C'è stato un problema di training a livello Operatore / Costruttore / regolatore? altrettanto ovvio.
Ma, di fatto, non è stata questa la fonte del problema, nonostante ti ostini a non voler capire.
Da un punto di vista addestrativo, statisticamente ci sarà sempre una percentuale di errore nell'applicare procedure così complesse dal punto di vista cognitivo, a prescindere da quanto bene (o male) si sia fatta formazione ed addestramento ricorrente.
È possibile arrivare ad un livello di sicurezza pari ad un rateo di 0 errore? No.
Questa statistica si può migliorare? Si. Come? Con l'evidence based training, che è quello che hanno cercato di spiegarti Sonicbum e Dirk85. L'EBT, insieme ai nuovi sillabi per "upset recovery" che hanno messo a punti praticamente tutte le Compagnie e che propongono durante tutti i recurrent, sono il risultato di svariati incidenti, tra cui anche l'AF447 ed ( in piccolissima parte ) il BG301 che hai citato, ma che non c'entrano nulla con quello di cui stiamo parlando.
Il cuore del problema, quella che è stata identificata come la "route cause" dal final report, non è la mancata o non corretta applicazione della procedura da parte del crew, bensì il fatto che a fronte di procedure non applicate o applicate male, l'aereo deve rimanere "fail safe", cosa che non è avvenuta per quel che riguarda il MAX (e colpevolmente mai rilevata in sede di progettazione e certificazione).
Una delle principali concause che hanno contribuito alla perdita del volo è stato il fatto che il sistema sonde AoA che manda il segnale di attivazione all'MCAS non era "redundant":
LionAir610 final report 2.5.1.7
The MCAS function was not a fail-safe design and did not include redundancy. A single failure to the AOA sensor corresponding with the FCC commanding STS resulted in erroneous activation of MCAS. During the accident, flight crew reactions were different from and did not match the guidance for assumptions of flight crew behavior that were used when classifying the hazard severity of this failure mode in the functional hazard assessment.
2.5.1.2.5
The FCC controlling the MCAS is dependent on a single AOA source, the MCAS contribution to cumulative AOA effects should have been assessed.
During the single and multiple failure analysis from the air data system worst case scenario of “failure of one AOA followed by erroneous AOA”, Boeing concluded that the effect would be hazardous until the flight crew recognized the problem and took appropriate action to mitigate it. Boeing recognized that training would improve flight crew recognition and response. The Airspeed Unreliable NNC and the Runaway Stabilizer NNC provide guidance and training for recognition and response. However, the accident flight crew was unable to complete the Airspeed Unreliable NNC before the accident occurred nor were they able to recognize the need for the runaway stabilizer NNC. Since the training or the guidance for actions taken in such situation were not provided, the effect category should have remained hazardous.If the probability of an undesirable failure condition is not below the maximum allowable probability for that category of hazard, redesign of the system should be considered. If the uncommanded MCAS failure condition had been assessed as more severe than Major, the decision to rely on single AOA sensor should have been avoided.
The MCAS function was not a fail-safe design and did not include redundancy. A single failure to the AOA sensor corresponding with the FCC commanding STS resulted in erroneous activation of MCAS. During the accident, flight crew reactions were different from and did not match the guidance for assumptions of flight crew behavior that were used when classifying the hazard severity of this failure mode in the functional hazard assessment.
2.5.1.2.5
The FCC controlling the MCAS is dependent on a single AOA source, the MCAS contribution to cumulative AOA effects should have been assessed.
During the single and multiple failure analysis from the air data system worst case scenario of “failure of one AOA followed by erroneous AOA”, Boeing concluded that the effect would be hazardous until the flight crew recognized the problem and took appropriate action to mitigate it. Boeing recognized that training would improve flight crew recognition and response. The Airspeed Unreliable NNC and the Runaway Stabilizer NNC provide guidance and training for recognition and response. However, the accident flight crew was unable to complete the Airspeed Unreliable NNC before the accident occurred nor were they able to recognize the need for the runaway stabilizer NNC. Since the training or the guidance for actions taken in such situation were not provided, the effect category should have remained hazardous.If the probability of an undesirable failure condition is not below the maximum allowable probability for that category of hazard, redesign of the system should be considered. If the uncommanded MCAS failure condition had been assessed as more severe than Major, the decision to rely on single AOA sensor should have been avoided.
The absence of an AOA Disagree message made it more difficult for the flight crew to diagnose the failure and for maintenance to diagnose and correct the failure.
Raffazzonato, cheap? Non posso mettere la pagina dell'FCOM qui ma garantisco che se c'e un annunciator per AOA disagree servira a dire chi è in disagree oppure solo per riempire un angolo del PFD giusto per far scena con qualche "cheap solution"? Questo per rispondere anche a EI-PAUL che la ridondanza c'è, vedi FCOM 10.10., nessuna procedura in prestito, documentarsi non è facile, ci vuole tempo e studio e comunque c'è sempre il rischio di sbagliare.
However,erroneous MCAS activation does not look like a typical stabilizer runaway, which is continuous un-commanded (runaway) movement of the stabilizer. During the accident flight, the stabilizer movement was not continuous; the MCAS commands were bounded by the MCAS authority (up to 2.5°); the pilots were able to counter the nose-down movement using opposing manual electric trim inputs; and after the pilots released the manual electric input and MCAS was reset, there was not another MCAS command for 5 seconds.
To incorporate MCAS, the basic column cutout function had to be inhibited during the MCAS activation. Pulling back on the column normally interrupts any electric stabilizer aircraft nose-down command, but for the MAX with MCAS operating, that control column cutout function is disabled.
To incorporate MCAS, the basic column cutout function had to be inhibited during the MCAS activation. Pulling back on the column normally interrupts any electric stabilizer aircraft nose-down command, but for the MAX with MCAS operating, that control column cutout function is disabled.
In definitiva, non abbiamo tutti l'anello al naso, almeno che non ci faccia piacere far finta di averlo.
I vari piagnistei risparmiaceli, se devi scrivere per aggiungere qualcosa di tecnico che aggiunga qualcosa alla discussione, sei il benvenuto, altrimenti amen. Non si tratta di presunzione, semplicemente di una normale discussione tecnica tra Professionisti.
Last edited by EI-PAUL; 29th Jan 2020 at 18:16.
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Grazie,
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Visto che inizio a stancarmi di chi viene qui da chissà dove.....
Paolo l'Irlandese, che per caso prune ha una cerchia riservata di soci?
Paolo l'Irlandese, che per caso prune ha una cerchia riservata di soci?
Last edited by Flapsupbedsdown; 29th Jan 2020 at 19:25.
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C’è altro? Perché in caso bisogna continuare in privato, non credo che agli altri interessino le tue paturnie ( e francamente neanche a me ... ).
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Ok, fai un'opera pia, scrivimi in privato la risposta alla domanda precedente.
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A quanto pare la velocità con cui MCAS interviene sullo STAB è proporzionale al valore di AoA vs Speed, in altre parole all’energia della macchina. Partendo da questa considerazione esistono “rumors”che sostengono che nel caso di Ethiopian il rateo con cui MCAS è intervenuto sarebbe stato 4 volte maggiore rispetto al rateo d’intervento del trim elettrico comandato dai piloti. Da cui, a sua volta, scaturiscono considerazioni su quanto la macchina abbia impiegato ad andare in condizione “out of trim” che hanno poi portato alla perdita del controllo.
Su questo però non ho trovato riscontri, anzi se qualcuno ne ha / ne trova sarebbe una nozione interessante.
Quello che però trovo sempre più inquietante è il fatto che, dopo la perdita del volo Lion Air, il dipartimento tecnico di Boeing conosceva perfettamente le regole d’ingaggio dell’ MCAS e le potenziali interazioni con la sonda AoA.
L’unica cosa che è stata fatta è l’emissione di un bulletin che rimanda ad una procedura che avrebbe senso applicata se prima mi spieghi che il compito della procedura stessa non è quello di fermare una runaway, ma quello di disattivare l’intervento dell’ MCAS, altrimenti non fa altro che aggiungere confusione ad una situazione già abbastanza confusa ...
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Quello che però trovo sempre più inquietante è il fatto che, dopo la perdita del volo Lion Air, il dipartimento tecnico di Boeing conosceva perfettamente le regole d’ingaggio dell’ MCAS e le potenziali interazioni con la sonda AoA.
L’unica cosa che è stata fatta è l’emissione di un bulletin che rimanda ad una procedura che avrebbe senso applicata se prima mi spieghi che il compito della procedura stessa non è quello di fermare una runaway, ma quello di disattivare l’intervento dell’ MCAS, altrimenti non fa altro che aggiungere confusione ad una situazione già abbastanza confusa ...
L’unica cosa che è stata fatta è l’emissione di un bulletin che rimanda ad una procedura che avrebbe senso applicata se prima mi spieghi che il compito della procedura stessa non è quello di fermare una runaway, ma quello di disattivare l’intervento dell’ MCAS, altrimenti non fa altro che aggiungere confusione ad una situazione già abbastanza confusa ...
perché poi avrebbero dovuto spiegare e mettere sui manuali cos'è l’MCAS e perché c’è ne era la necessità.
perché poi avrebbero dovuto ammettere che servivano simulatori ad HOC di MAX e non NG
Last edited by Ramones; 30th Jan 2020 at 15:10.
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[QUOTE=Ramones;10675298]
E perchè poi non sarebbe stato accettata la similarità con le altre versioni di 737, già stiracchiata così com'era, e quindi necessità di addestramento (costoso) ad hoc per le compagnie
[Quello che però trovo sempre più inquietante è il fatto che, dopo la perdita del volo Lion Air, il dipartimento tecnico di Boeing conosceva perfettamente le regole d’ingaggio dell’ MCAS e le potenziali interazioni con la sonda AoA.
L’unica cosa che è stata fatta è l’emissione di un bulletin che rimanda ad una procedura che avrebbe senso applicata se prima mi spieghi che il compito della procedura stessa non è quello di fermare una runaway, ma quello di disattivare l’intervento dell’ MCAS, altrimenti non fa altro che aggiungere confusione ad una situazione già abbastanza confusa ...
/QUOTE]
perché poi avrebbero dovuto spiegare e mettere sui manuali cos'è l’MCAS e perché c’è ne era la necessità.
perché poi avrebbero dovuto ammettere che servivano simulatori ad IOC di MAX e non NG
L’unica cosa che è stata fatta è l’emissione di un bulletin che rimanda ad una procedura che avrebbe senso applicata se prima mi spieghi che il compito della procedura stessa non è quello di fermare una runaway, ma quello di disattivare l’intervento dell’ MCAS, altrimenti non fa altro che aggiungere confusione ad una situazione già abbastanza confusa ...
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perché poi avrebbero dovuto spiegare e mettere sui manuali cos'è l’MCAS e perché c’è ne era la necessità.
perché poi avrebbero dovuto ammettere che servivano simulatori ad IOC di MAX e non NG